清晨到岗备工具,秋日常规凉意裹着厂区空气,车间房顶的露水还没干透,路面干爽不泥泞。王师傅、李伟、刘波准时抵达澈工机械维修间,开启一天的检修工作。
三人进门先开窗通风,散去维修间一夜积攒的闷味,拿起扫帚、抹布,清理地面掉落的螺丝垫片、棉纱废料,把操作台的油污擦拭干净。接着逐一检查常用工具,套筒扳手、角磨机、黄油枪、拉马、检测仪器全部过一遍,确认工具完好无损坏。电工工具单独查验,测电笔、绝缘钳、漏电检测仪正常可用。各类常备备件整齐清点,轴承、黄油、固定卡扣、加固钢板、缓冲垫圈、紧固螺栓分类摆放,常用耗材补齐备货,收拾完手头杂物,静静等候各车间报修。
没过多久,烧制车间的操作工快步赶来,神情着急,直奔维修间找王师傅。
“王师傅,车间二号引风机不对劲,运转噪音特别大,机身晃得厉害,轴承位置烫手,风量明显下降,再继续运转怕轴承抱死停机,赶紧帮忙去看看。”
王师傅听完立刻安排动身,三人快速搭配携带工具。李伟拿上轴承套装、耐高温黄油、砂纸和紧固扳手,刘波带上拉马、撬棍、降温抹布、震动检测仪,王师傅手持测温枪、听诊器和减震垫片,三人快步赶往烧制车间风机房。
靠近引风机就能明显听到异常,风机运转发出沉闷的嗡嗡异响,机身左右轻微晃动,出风口风力不足,散热效果变差。用测温枪检测轴承座位置,温度远超正常标准,外壳发烫。凑近查看,轴承端盖缝隙有细微焦味,风机转轴转动卡顿,运转阻力变大。仔细检查后确定,长期连续运转导致轴承缺油干涩,滚珠磨损严重,加上固定端盖螺栓松动,转轴轻微偏移,才造成轴承过热、异响震动。
王师傅当场下达操作指令:“关停引风机,切断电源,挂好检修警示牌,等待设备自然降温,拆解轴承端盖,更换磨损轴承,加注高温黄油,校正转轴位置,紧固全套固定配件。”
李伟走到风机控制箱,按下停机按键,拉下总电源开关,在显眼位置摆放检修禁止合闸警示牌,防止他人误操作启动设备。刘波守在设备一旁,观察机身降温情况,时不时用抹布擦拭外壳浮灰,加快散热速度。等风机完全停转、温度降到安全范围,正式开始拆解维修。
王师傅梳理好维修步骤:“拆卸端盖固定螺丝、取下轴承压盖、用拉马拆卸旧轴承、清理轴颈油污杂质、打磨轴头磨损位置、装配全新轴承、填充耐高温润滑脂、复位安装端盖、校正风机同轴度、通电试机检测。”
三人分工协作,有条不紊开展作业。刘波负责拆卸引风机外围防护壳,依次拧下端盖螺丝,做好部件摆放分类,避免零件混放丢失。李伟清理转轴表面的老旧黄油和铁锈杂质,用细砂纸慢慢打磨轴颈磨损处,保证接触面平整光滑,方便新轴承贴合安装。
王师傅检查转轴有无弯曲磨损,确认轴体完好后,使用拉马平稳取下老化破损的旧轴承。新轴承提前擦拭干净,均匀涂抹耐高温黄油,对准轴头平稳推入,安装到位,保证轴承间隙合理,转动灵活无卡滞。轴承装好后,在腔体内部补充足量润滑脂,填满空隙,减少运转摩擦。
随后重新安装轴承端盖,均匀交叉拧紧固定螺栓,防止受力不均造成密封不严。调整风机底座固定地脚,垫好减震垫片,矫正风机与管道的同轴度,消除运转偏移带来的震动。全部组装完毕后,清理风机房内部杂物,打扫干净作业区域。
确认所有配件安装无误,线路、开关无异常,合上电源开关,启动引风机空载试运行。设备启动后运转平稳,刺耳异响完全消失,机身不再晃动,轴承位置温度逐步恢复正常,出风风量稳定均匀,连续运行观察十五分钟,各项指标全部正常,烧制车间排烟散热工序恢复正常。
引风机故障刚处理完毕,混料车间的报修电话随即打到维修间,车间大型混料机运行异常,内部搅拌桨叶松动,转动时左右偏移,搅拌物料不均匀,机身晃动严重,设备负荷升高,需要及时检修加固。
三人立刻收拾工具,赶往混料车间设备工位。近距离检查设备运行状态,问题一目了然。混料机长期高频搅拌原料,桨叶固定螺栓长期受力震动出现滑丝松动,连接轴套磨损间隙变大,导致桨叶运转偏移。机身底座固定螺栓松动,减震垫老化变形,进一步加剧设备晃动,影响搅拌作业。
王师傅观察设备整体状况,敲定检修流程:“停机断电锁闭开关、清空机内混合物料、拆卸检修舱门、紧固更换桨叶螺栓、修复磨损轴套、加装加固垫圈、更换老化减震垫、校正机身水平、空载带料双重试机。”
刘波先断开混料机总电源,锁住开关阀门,做好安全防护措施。李伟配合车间操作工,将混料机内部剩余物料彻底清理干净,清空料仓,留出宽敞的作业空间,方便检修内部构件。
打开设备侧面检修舱门,伸手检查内部搅拌桨叶,逐个排查固定连接件。松动滑丝的螺栓全部拆卸更换,加厚耐磨加固垫圈,重新拧紧锁紧螺母,防止长期震动再次松动。磨损的连接轴套打磨修整,加装缓冲衬套,缩小运转间隙,矫正桨叶安装角度,保证转动平衡。
设备底座全部检查一遍,拆下老化开裂的减震垫,更换全新加厚减震配件,重新找平机身,逐一紧固底座地脚螺丝,加固机身框架焊接点位,修补细微开裂处。完成内部构件检修后,清理设备内部残留杂物,擦拭干净轴体与桨叶表面污渍。
手动转动搅拌主轴,测试运转灵活度,桨叶转动平稳,无偏移、无磕碰、无卡顿。送电后先开启空载运行,混料机运转平稳,机身不再晃动。随后投入原料进行带料测试,桨叶搅拌均匀,运转节奏稳定,没有异常异响和偏移情况,混料加工恢复正常生产节奏。
两处重点设备维修完成,时间到了正午,三人一同返回维修间,简单就餐短暂休息。午休结束,按照日常工作安排,开启下午全厂巡回巡检,排查各个车间零散小故障,及时处理各类设备小隐患。
包装车间传送带滚轮卡滞,清理辊轴缠绕杂物,加注润滑脂,修复输送卡顿;
污水处理站加药泵管路轻微渗漏,更换老化密封圈,加固管箍,止住滴漏;
机加工间工位风扇电机异响,拆解清理灰尘杂质,更换磨损轴承,运转静音;
厂区消防通道铁门合页生锈卡顿,除锈喷涂防锈油,调节开合缝隙,开关顺畅;
原料库通风滤网堵塞,拆卸冲洗过滤棉,清理灰尘杂物,恢复通风效果;
办公楼后侧下水篦子变形,矫正铁艺框架,加固固定卡扣,防止塌陷积水。
一下午来回奔走各个区域,发现小问题当场处理,不拖延不积攒,把各类设备、设施的小故障提前消除,保障全厂生产和辅助设施平稳运转,不耽误各车间日常作业进度。
白昼慢慢褪去,晚霞铺满天边,各个车间生产秩序稳定,主力设备运转平稳,全天没有新增紧急故障报修。
三人结伴回到维修间,把外出使用的拉马、黄油枪、角磨机、各类扳手工具全部擦拭干净,去除表面油污粉尘,按规定位置放回工具架。更换下来的旧轴承、废螺栓、老化减震垫统一归类放进废料箱,登记当日领用的黄油、密封件、加固螺丝等耗材,对照库存台账做好记录,补齐短缺备件,储物柜、工具箱全部整理整齐。
李伟认真填写当日维修日志,清晰记录全部工作内容:
烧制车间更换引风机磨损轴承,加注高温润滑脂,校正设备同轴度,解决轴承过热异响问题;
混料车间紧固搅拌桨叶配件,修复磨损轴套,更换减震垫,修好桨叶松动偏移故障;
下午全域巡检整改,处理传送带维保、管路堵漏、电器检修、门窗修护、通风清理等多项零散工作。
王师傅绕维修间检查一圈,关闭闲置电源、照明开关,锁好备件储存柜与工具房门锁,确认场地干净整洁,工具配件齐全完好。厂区生产线逐步减速停工,机器轰鸣声慢慢减弱,厂区环境渐渐安静下来。
下班时间准时到来,三人锁牢维修间大门,一同走出厂区,道路两旁路灯次第亮起,夜色缓缓笼罩整片厂区。路上简单沟通当日设备运行状态,约定次日工作内容,重点排查厂区风机、输送设备的磨损情况,提前做好换季设备保养。
夜色渐浓,澈工机械厂区归于平静,经过全天检修维护,引风机、混料机故障全部修复,各处零散隐患整改到位。维修组日复一日做好设备检修、日常巡检、配件更换、设施加固的基础工作,稳稳守住全厂设备运行底线,机器设备安稳待命,厂区生产节奏平稳有序。